厂房内热浪涌动,平均温度高达四十摄氏度,这是试验炉持续运转和浇注作业释放的热量积蓄而成,内部环境如同蒸笼般恶劣残酷,身处其中的战士和工人无不汗流浃背。
但是没有人叫过一声苦,喊过一声累,全都默默坚守岗位,干着自己该干的事情。
坚持就是胜利!
“嗡!”百级空分设备和氧枪运转的声音交相辉映,演奏熟悉而富有韵律的炼钢交响曲,超音速氧气射流分为三股,不断冲击下方的试验炉熔池,令高温铁水翻涌循环,融化铁水之中蕴含的各种元素。
“高枪化渣。”主控室内,熬了一天一夜的余华额头布满细汗,整个人目不转睛盯着处于吹炼状态的试验炉,向氧枪操作员下达化渣指令。
现如今,试验炉内装着最后一炉铁水,如果不出意外的话,这将是本次试生产最后一炉钢水,它的成功与否将决定最终产量记录。
过去的二十三个小时,试验炉已经成功吹炼46炉钢水,产量达到92.6吨,设计产量与实际产量之比约96.4%。
如果这炉钢水成功的话,实际产量比将会达到98%!
此时,气氛紧张而肃穆。
工程队指挥官杨志和工务科相关人员待在主控室内,屏气敛息,时刻关注试验炉吹炼状况,尽管他们压根看不懂,但这并不妨碍什么。
氧枪操作员有条不紊进行操作,氧枪供氧吹炼铁水,令石灰石和助融剂迅速化渣,没多久,采用单渣法的试验炉吹炼初期时间到,随后余华再次下令,氧枪下调到中枪高度,进入快速脱碳阶段。
三分钟。
五分钟。
八分钟。
加速升温到一千六百摄氏度的试验炉熔池铁水,碳含量以肉眼可见的速度降低,从物理性质上向钢水转变。
待中枪达到预计脱碳时间,氧枪回归初始位置,终止供氧,空气分离设备停机。
与此同时,转炉底座倾转角度,炉体缓缓倾斜,出钢口对准位于正下方装有硅锰元素和脱氧剂的钢包。
明黄色高温钢水,似如长江浪头般奔涌而出,灌入钢包内部。
顷刻间,高温热浪犹如冲击波般席卷四周,硅锰元素接触钢水迅速熔融反应,改变钢水成分,脱氧剂则迅速降低钢水内部的氧气含量。
这是一炉含碳量约0.8%的高碳钢,加入硅锰元素改善成分,转变为优质合金硅锰弹黄钢,适用于承受高负荷的弹黄和板黄,使用对象为红星拖拉机和牵引火炮。
弹黄钢的需求量不大,但技术要求高,如果弹黄钢性能不达标的话,红星拖拉机可承受不起十吨级超载产生的负荷,105毫米榴弹炮牵引装置亦然。
一炉硅锰弹黄钢,大约满足八辆红星拖拉机所需,或者十五门105毫米榴弹炮。
时间还剩五分钟,随着试验炉熔池的高度下降到警戒位置,两名炉前工轻车熟路操控渣球投送装置,将挡渣球送入炉体。
渣球投送装置结构简单,首部呈勺状,长约四米,中间连接电葫芦,基于杠杆原理制成,主要采用人力操作,工业版本约在0.2左右。
挡渣,撇渣,浇注。
作为全场核心的高温钢水稳稳倒出,尽数浇注于一个个方形模具之中,铸成钢锭。
随着浇注作业完成,首次试生产最后一炉钢水冶炼完毕。
一切,尘埃落定。
现在,要做的就是等候钢水冷却成形,经过准确称重,获得最终的实际日产量数据。
每一炉钢水的实际重量不尽相同,存在误差,有的重,有的轻,误差约1%—3%区间,而造成实际重量误差的原因很简单,无法精确控制铁水装入量。
厂房内陷入安静,满怀期待的安静,三岔湾厂区所有生产单位的工人战士们全都默默等待最终结果,每个人的心情无不怀揣希望。
时间流逝,手表的秒针和分针同时归零,时间定格于上午11:00分,这炉硅锰弹黄钢冷却三十分钟有>> --